“只有想不到,沒(méi)有做不到的!”7月24日,在對(duì)3#催化裝置激光粒度儀進(jìn)行清理檢查后,石*莊煉化電儀作業(yè)部二部?jī)x表維護(hù)分析班集中力量攻關(guān),*次實(shí)現(xiàn)在無(wú)廠*技術(shù)人員情況下,順利地完成了儀表的靜態(tài)調(diào)試,節(jié)約了成本和時(shí)間。面對(duì)這一突破,班長(zhǎng)侯晨光高興地說(shuō)。
進(jìn)入7月,石*莊煉化進(jìn)入800萬(wàn)噸/年油品質(zhì)量升*項(xiàng)目開(kāi)工以來(lái)的*次大檢修。擔(dān)負(fù)著新區(qū)在線儀表的維護(hù)工作的在線分析班,僅有8人,其中5人是*次參與大檢修的年輕人,而新區(qū)部分儀表也是*次接受檢修,面對(duì)新人新設(shè)備,該班組除有部分配合施工的項(xiàng)目外,自我加壓,主動(dòng)承攬了新區(qū)80%儀表的檢修作業(yè)任務(wù)。
早在檢修前,班組就組織梳理檢修項(xiàng)目,聘請(qǐng)技術(shù)?人員到班組講授檢修儀表維護(hù)要點(diǎn),并針對(duì)檢修難點(diǎn)、薄弱點(diǎn),向年輕人加壓,通過(guò)自制課件,現(xiàn)場(chǎng)講課,大*提出相關(guān)改進(jìn)建議,來(lái)提高對(duì)大檢修的認(rèn)知。同時(shí)針對(duì)不同儀表的性能和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,提前制作一些小工具,其中針對(duì)重整再生氧表作業(yè)空間狹小的難題,制作的鋯管拆卸工具,為作業(yè)更安 、方便、快捷創(chuàng)造了條件。
在檢修初期,為防止工藝退料吹掃造成儀表?yè)p壞,他們提前將在線分析儀表、露點(diǎn)儀等儀表從工藝系統(tǒng)中切出;在重整氧化鋯校驗(yàn)過(guò)程中,班組抓間隙配管連接儀表風(fēng),代替外購(gòu)的瓶裝氣體,有效降低了成本;S Zorb裝置兩臺(tái)在線總硫分析儀,原本需要每4小時(shí)換膜一次,面對(duì)近3萬(wàn)元的換膜成本,停工期間他們就自己動(dòng)手調(diào)整儀器,將換膜時(shí)間延長(zhǎng);面對(duì)重整氧化鋯清理難點(diǎn),他們多次嘗試,巧用噴壺,達(dá)到了事半功倍的效果……“在保證安 的基礎(chǔ)上,要節(jié)約成本,還要節(jié)省時(shí)間!”侯晨光說(shuō),在檢修中,他們嚴(yán)格這個(gè)原則推進(jìn)工作。
“每天都在討論、每天都在攻關(guān),每天都有新的嘗試和進(jìn)步!”雖然工作很辛苦,可*次參與檢修的李光譜依然樂(lè)此不疲。利用這次大檢修的機(jī)會(huì),快速積累經(jīng)驗(yàn),提高班組的維護(hù)水平和能力,大*覺(jué)得檢修現(xiàn)場(chǎng)就是好的提升平臺(tái)。